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        煙氣分析儀常見故障及處理方法

        更新時間:2023-03-06

        瀏覽次數(shù):3949

          一、氧氣含量高,無法回收
          從分析儀的原理可知,樣氣中O?濃度小于1%時才能回收,當大于等于1%時煤氣就放散。寶鋼二煉鋼使用的氧氣分析儀為ABB的磁氧分析儀。通過現(xiàn)場多次故障得知,氧氣濃度高可能由如下故障引起:
          1、煙氣主管路系統(tǒng)密封不嚴,有泄漏應(yīng)對方法:首先檢查主煙氣管道系統(tǒng),由于主煙氣系統(tǒng)管路復制,拐彎點和膨脹節(jié)多,因此,此類問題,應(yīng)和對口的機械人員一起排查,可在轉(zhuǎn)爐吹煉期間帶好煤氣報警儀對整個主管道進行巡查,管道地方煤氣高或者有蒸汽泄漏,做好相應(yīng)措施,確保主管道系統(tǒng)無漏點。
          2、煙氣分析儀處理系統(tǒng)進行檢查
          (1)對所有接頭、密封、墊片進行檢查,確保無破損,密封完好;
          (2)對取樣頭進行拆卸檢查,由于取樣頭在最前端,此處溫度高,煙氣中含有蒸汽及其他腐蝕性氣體,容易把探頭內(nèi)壁腐蝕穿,從而會把外面空氣吸入,造成檢測氧氣含量偏高。該地方比較隱秘,不容易察覺,應(yīng)注意2~3年進行拆卸解體檢查;
          (3)對抽氣泵膜片進行檢查更換,由于抽氣泵長期不停地在運轉(zhuǎn),產(chǎn)生較大的熱量,容易把抽氣泵膜片弄破損,該膜片更換周期為6~8個月,該膜片屬于消耗件,因此機旁必須有一定數(shù)量的備件;
          (4)蠕動泵排水管與管壁捏合有間隙,由于在蠕動泵處壓力是負壓,從而導致會把排水管外的空氣抽進來,導致檢測氧氣含量偏高。如發(fā)現(xiàn)確實捏合不到位,可適當在排水管內(nèi)壁貼一層膠帶,確保空氣只出不進,達到密封效果。
          (5)對室內(nèi)空調(diào)進行檢查,如果發(fā)現(xiàn)空調(diào)壞或者跳電,會造成室內(nèi)溫度過高,從而會影響分析儀的精度,造成氧氣檢測過高;
          (6)氧氣零點漂移:分析儀在使用一段時間后,氧氣零點會產(chǎn)生漂移,需定期對其零點進行校正,一般一個月校正一次。
          二、煙氣分析儀預(yù)處理系統(tǒng)有堵塞
          日常點檢時,需要特別注意現(xiàn)場抽氣泵泵前壓力表,如正常運轉(zhuǎn),泵前壓力為-0.0 2bar左右,如發(fā)現(xiàn)低于此壓力,則判斷系統(tǒng)有可能有堵塞現(xiàn)場,如不管,會造成堵塞越來越嚴重,當壓力小于-0.05bar時,系統(tǒng)流量則會發(fā)生報警信號,從而觸發(fā)PLC程序停止抽氣泵,造成煙氣分析儀系統(tǒng)故障。因此日常點檢發(fā)現(xiàn)異常時需及時處理,有如下情況會導致堵塞:
          1、取樣探頭內(nèi)的過濾器堵塞
          取樣頭內(nèi)的過濾器是關(guān)系到樣氣是否能干凈地進入分析儀本體的關(guān)鍵零部件,因為煙氣中含有大量的水蒸氣導致潮濕,所以對過濾的加熱一定要保障;另外,過濾器使用長時間后必須周期性地進行反吹,此周期一般為一周。最后,購買過濾器備件時應(yīng)注意選擇合理的目數(shù),不能太大也不能太小,太大會容易造成過于密集,細灰顆粒覆蓋在濾芯表面,堵死濾芯,太小會造成大量灰塵進入分析儀系統(tǒng),給分析儀系統(tǒng)造成堵死或使測量不準確。因此,一般應(yīng)選用30~35目為宜,其對應(yīng)的過濾精度為590~500um。
          2、取樣管堵塞
          當取樣管使用較長時間后,管內(nèi)灰塵會越積越多,從而造成取樣管堵塞。此時在排出取樣頭堵塞的情況下,可以確認是取樣管堵塞,可以先停掉取樣管伴熱帶電源,再往取樣管內(nèi)灌水,靜止10分鐘后再用中壓氮氣進行吹掃即可。
          三、冷凝器故障
          煙氣分析儀中的冷卻至關(guān)重要,分析儀中的內(nèi)部檢測傳感器絕對不能進水。樣氣通過取樣頭和取樣帶加熱到180攝氏度左右后,再通過一、二級冷凝器迅速將樣氣冷卻到3~5攝氏度,從而除去樣氣中的水分。一般分析儀二級冷凝器出口溫度為4.5左右,如果發(fā)現(xiàn)樣氣內(nèi)水還存在,可以通過控制二級冷凝器設(shè)定溫度,適當下調(diào)1攝氏度左右,可以達到除去樣氣中水的目的。
          四、蠕動泵故障
          我們知道,煙氣分析儀是不能進水的,進水會直接導致分析儀本體損壞,因此蠕動泵作為系統(tǒng)冷凝水排除的零部件,是非常重要的一環(huán)。當蠕動泵使用一段時間后,會發(fā)生蠕動泵橡膠軟管破裂、磨損或者電機卡阻不轉(zhuǎn)等現(xiàn)場,這樣會導致冷凝器中的冷凝水無法排出,如抽氣泵繼續(xù)運轉(zhuǎn)測可能造成煙氣分析儀本體進水而損壞。因此,在日常點檢是要密切關(guān)注蠕動泵的橡膠軟管的情況,查看是否破損和嚙合是否完好,電機是否有異音,如遇到上述情況直接更換蠕動泵。
          五、煙氣分析儀故障
          煙氣分析儀本體故障表征為分析儀死機,讀數(shù)卡死,或者報其他故障,如樣氣溫度高、濕度偏高、傳感器儀灰塵多等都會引起報警。常用的做法是重啟分析儀本體或者更換內(nèi)部傳感器本體等。
          煙氣分析儀本體在使用一段時間后,需要定期用標準氣體對分析儀進行校驗,已達到精確檢驗的目的,此周期一般為一個月。此外,由于二煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣分析儀能否正常工作直接與轉(zhuǎn)爐能否吹煉進行了連鎖,因此,在相當緊急的情況下,如果煙氣分析儀系統(tǒng)發(fā)生故障,且轉(zhuǎn)爐必須吹煉時,可在PLC吹煉條件中進行暫時短接處理,已滿足緊急情況下的生產(chǎn),待故障恢復后,應(yīng)立即解除短接信號。

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